我国红矿资源储量大,可选性差,主要分布在辽宁、河北、甘肃、安徽、内蒙、河南、湖北、山西、贵州等地。国内易选的磁铁矿资源正面临着日益短缺的局面,后备磁铁矿矿山明显不足,相对好选的红铁矿矿山大多进入深层开采时期,采矿成本逐年升高,红矿选矿一直是我国选矿界的一大难题。近年来,我国选矿科技工作者坚持不懈进行选矿攻关,针对红矿的具体特征研制出新型选矿药剂、工艺及设备,使我国红矿选矿技术取得了重大突破,工艺技术指标达到国际先进水平。
连续磨矿-磁选-浮选联合工艺。鞍钢调军台选矿厂在研究比较了“连续磨矿,弱磁-强磁-阴离子反浮选流程”、“连续磨矿,弱磁-强磁-酸性正浮选流程”、“阶段磨矿、重选-磁选-酸性正浮选”、“连续磨矿,弱磁-强磁-阳离子反浮选流程”等工艺后,根据实验结果确定采用“连续磨矿,弱磁-强磁-阴离子反浮选流程”,该流程结构合理、紧凑,对矿石性质变化的适应性较强,生产稳定。调军台选矿厂根据此流程改造后,在原矿品位29.60%的情况下,取得了精矿品位67.59%以上,尾矿品位10.56%,金属回收率82.24%的指标。目前除了调军台选矿厂外,已有东鞍山烧结厂、司家营选故厂、舞阳红铁矿选矿厂、弓长岭红铁矿选矿厂、胡家庙红铁矿选矿厂(鞍千矿业公司)按此流程完成了技术改造。
阶段磨矿-重选-磁选-浮选联合工艺。齐大山选矿厂从2001年起采用阶段磨矿、重选-强磁-阴离子反浮选工艺流程分别取代一选车间的阶段磨矿、重选-强磁-酸性正浮选工艺流程及二选车间的焙烧磁选工艺后,一选车间的精矿品位从63.60%提高到67.00%,二选车间精矿品位从63.20%提高到67.70%,目前整个选厂自2004年4月份起铁精矿品位一直稳定在67.00%以上,尾矿品位也由原12.50%降至10.60%,SiO2由原8%降至目前4%以下,铁精矿品位比改造前提高3.8个百分点,尾矿品位降低1.90个百分点,一级品率达99.80%以上。鞍钢东鞍山选厂也采用该工艺得到了精矿品位64.49%,金属回收率76.11%的技术指标。
强磁-反浮选-焙烧联合工艺。目前国内红铁矿的还原焙烧磁选工艺因其成本高和铁精矿品位低应用不是很广,该工艺主要适合褐铁矿、菱铁矿等烧损较大的铁矿石。由于该类铁矿石的理论品位较低,先通过强磁-反浮选获得低杂质含量的铁精矿,然后通过普通焙烧或者生产球团矿可大幅度提高产品的铁品位,仍不失为优质炼铁原料。马鞍山矿山研究院针对江西铁坑褐铁矿等铁矿石的试验研究结果表明,焙烧产品可达到65%以上,与焙烧、磁选、反浮选联合工艺相比,生产成本大幅度下降,使该类型铁傣族石具有经济开采利用价值。